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粉煤灰新用途,因此研究电厂锅炉收尘器

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文件描叙:电厂旋风除尘器(分离器、收尘器)故障现象汇总旋风除尘器(旋风分离器)故障(此故障主要出现在国产化的CFB锅炉)。

旋风除尘器(旋风分离器)故障主要现象旋风除尘器入口静压波动大导致旋风除尘器回料不连续,床压、床温出现大幅度的波动,严重时破坏外循环,使尾部受热面积灰严重,造成尾部烟道再燃烧,损坏空预器。 旋风除尘器(旋风分离器)故障主要原因1)旋风分离器回料不正常。

旋风分离器因灰位较高而影响了分离器的分离效果,从而使一定量未分离灰进入烟道造成空预器积灰严重,引起旋风除尘器入口静压波动。

2)过高的循环倍率造成旋风除尘器循环灰量过大,超出旋风除尘器流通能力。 3)燃烧工况的突然改变破坏了旋风除尘器的循环。 4)流化风配比不恰当,旋风除尘器回料未完全流化。 旋风除尘器(旋风分离器)故障采取措施1)发现回料不正常时,及时对旋风分离器的风量进行调整,必要时降低锅炉负荷;尾部烟道积灰严重时,加强对其吹灰(注意控制炉膛负压),必要时采用从事故放灰口放灰。

2)适当降低冷渣器用风,适当提高二次风量的比例,降低燃烧风量,保证炉内的燃料和床料在炉内有足够的停留时间,即增加内循环的时间和数量,降低旋风分离器的物料比例。 3)在燃烧工况突然改变导致循环被破坏时,应及时调整锅炉运行参数建立新的平衡。 4)加强对旋风除尘器风量配比的经验总结,寻找旋风除尘器各部分化参数,选择合适流化风量和松动 风,建议在风量调定且回料正常时,不宜对该风量做随意变更。

返料风所需的一次风大量减少,炉膛上部灰浓度大量增加,分离器收集的返料灰增加,返料器所返的灰增加、返料风却减小,将直接引起返料器堵灰,停止返料并有可能返料器内部结焦。 煤粒加入炉膛后,由于一次风气力输送作用被吹到炉膛出口,由旋风分离器收集而进入返料器中,进行燃烧,引起返料器内部高温结焦。

在通过冷渣机控制料层时,应尽量保持平稳增减,避免料层的过薄过厚,都将不利于锅炉的经济、安全运行。 旋风分离器不改变结构,提高收集效率,只能依靠入口烟速提高和烟气含灰量提高。 旋风分离器提高了收集效率,可以捕捉到更多的细灰进入返料器,由返料器返入炉内平仰床温。 该炉的分离器是采用高温绝热旋风分离器,左右侧各一只。 旋风分离器的收集效率直接影响着收集的返料灰的多少,影响着锅炉经济运行。 该U型自平衡返料器,我有个疑问,两侧的返料风室总是相差0. 7 kpa ~0.8 kpa左右,是热工仪表误差,还是真的存在风室风压差,返料风有大小?我们争取在以后停炉检查中弄明白这个问题。

旋风分离器漏风旋风分离器内气流高速旋转,使飞灰及物料从烟气中分离出来。 分离器漏风破坏了分离器内空气动力场,使分离器效率降低,旋风分离器出口飞灰浓度增大,尾部竖井磨损增大。 消除分离器漏风的关键在于:(1) 分离器外护板焊缝严密,炉墙砌筑砖缝不透风;(2) 料腿观测窗密封严密。 解决结焦关,稳定运行周期提高热电厂的经济效益,离不开锅炉的稳定连续运行。 返料器结焦是流化床锅炉经常发生的问题,锅炉一旦出现结焦,轻则降负荷运行,重则停炉清理,少则一二天,多则一星期。

我厂流化床锅炉运行的初期,即从98年3月到9月份期间返料器结焦达高达8次之多,给我厂造成了极大的经济损失。

锅炉收尘器

经过多次的观察、分析和研究,终于摸清了结焦的原因:一是返料风量不足,造成返料不畅;二是煤中的细粉末过多,在燃烧过程中,大量的细煤末未经燃烧进入返料器中,在返料器中二次燃烧,造成高温结焦;三是煤种变化太大,未能及时发现和调整。 针对这一状况,我们采取下列措施:(1)加大返料风管的直径,增加返料风量,返料风管由原来Φ89mm更换成Φ133mm;同时将原设计150度的返料热风改造成自然冷风,降低了返料器内温度,解决了返料器结焦的根本问 题。 (2)稳定入炉煤种,改变燃料的颗粒配比,严格按照设计煤种和粒度要求配煤,降低细煤颗粒所占的比例。

保持较理想的粒度级配,使炉内有均匀的温度场。 上述改造完成投入运行后,再没出现因返料器结焦造成停炉的现象,从而保证了锅炉运行的稳定性。 针对这种情况,我们采取了一些补救措施:一是增加了旋风分离器内中心筒的高度,在中心筒下方加宽为100mm的耐热钢板,提高了收尘效率;二是在中心筒内加8块扰流板,增加一个二级分离器,增大循环灰量。 循环流化床锅炉物料循环量的大小受燃烧粒度、燃烧成灰特性、燃烧室的风速、排灰系统的设置、分离器的分级分离效率、物料回送系统的性能、床料层厚度等诸多因素影响,同时也受回灰温度的制约。

高温热旋风筒分离器国内以济南锅炉厂为代表,国外以德国的Lurgi公司和芬兰的Ahlstrom公司为代表。 其入口烟温在850℃左右,优点是技术成熟,锅炉燃烧效率高;缺点是体积庞大,密封和膨胀系统复杂、内衬厚、耐火材料及砌筑要求高、耐火材料用量大、费用高、启动时间长、运行中易出现故障。 在燃用可燃性较强的煤种时,旋风筒内温度可能比炉膛温度更高,易引起旋风筒内超温而结焦等。 这样使得分离器内防磨材料磨损及启动热膨胀问题不易解决。 高温热旋风筒分离器前后膨胀节是长期运行的隐患,分离器内运行结焦不易控制。 炉渣中硅铝比2SiO2/Al2O3偏大( 1.18%),易使煤灰熔化温度下降,导致结焦。

首次启动时,所采用的床料(河砂)颗粒偏粗,且K2O含量偏大( 3%),易引起结焦。

由于燃用的是当地小窑煤,挥发份低,热值低,固定碳高,且炉内局部出现过低温区域,易导致煤粉未完全燃烧现象的发生,烧结成焦块,这是引起第二次结焦的原因之一。 瞬间给煤量增多,且烧得不完全,则易引起结焦。 对于不同类型的CFB炉对灰的要求即:灰量、灰的浓度梯度、灰的颗粒特性不是不同的,而对每台CFB炉,在各负荷下对灰的“要求”也有所不同。 灰平衡,简单地说是炉内灰与锅炉负荷的平衡。

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