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石膏浆液含固量,如使用

关于石膏浆液含固量,如使用的信息展示:

对于矿山机械行业来说,推动基础设施建设,增加工程建设的项目数量,将会扩大对矿山机械产品的需求量。 无论是对保障性住房的建设还是对城镇化过程中交通的建设,都给矿山机械生产企业带来拉动作用。 在现代工业中,反击式碎石机在制砂生产线中可以完成物料的粗、中、细一体化破碎,使得在生产线中破碎设备的选择上可以节约很大的投资成本。

浆液含固量

制砂生产线有了反击式碎石机的参与,不仅节省了资源,而且还提高了资源的综合利用效率,反击式碎石机是机制砂投资的设备。 不断完善重组反击式碎石机的机内组件和使用效率,提高用户的使用度,使其能够在制砂生产线中大放异彩。 反击式随时手机在努力创新下不断发展的新技术,不断成功推出反击式碎石机、颚式碎石机、锤式碎石机等优质碎石设备,并以全心全意的服务迅速占领矿山碎石机市场,大大降低了成本维持在长期使用中造成的磨损,迅速成为一个新兴的产品的在国际上广受青睐。

石膏浆液含固量

用石膏抽出泵将吸收塔内的浆液抽出,送往石膏旋流器,进行浓缩及颗粒分级,稀的溢流(细颗粒)返回吸收塔;浓缩的底流(较粗颗粒)送往真空皮带机进行石膏脱水。 脱水后的石膏含水率一般控制在10%(质量含量)以下,为达标。 若石膏水分过高,不仅影响脱硫系统和设备的正常运行,而且对石膏的储存、运输及后加工等都会造成一定的困难,因此,应对其加以控制。 热电分公司在运2台200MW燃煤机组,先后安装了湿法石灰石/石膏烟气脱硫装置(FGD)。

2号机组FGD由德国BBP环保公司总承包,并提供全套设备和技术,2000年10月投入运行,同时为了保证脱硫副产品二水石膏的综合利用,同期配套安装了石膏炒制和制板生产线。

石膏浆液含固

1号机组FGD由北京国电龙源环保工程公司承建,采用BBP脱硫技术, 2003年5月开始调试,7月15日调试完成,移交生产。 为了节省基建投资,1号机组FGD设计中考虑到公司锅炉燃煤含硫量的降低及2号机组FGD设计裕量大的特点,采用了2套FGD公用1套石膏脱水系统的方案。 2号机组FGD投入运行后,生产状况一直比较稳定,石膏含水率基本上控制在10%以下。 但2003年7月以后的一段时间里,出现了较长时间的石膏含水率超标(10%)现象,脱水后的石膏含水率达15%以上,时达到了20.6%,石膏水分严重超标,导致石膏仓卸料困难,大量石膏无法销售。 1 石膏含水率超标原因分析 影响石膏含水率的因素较多,如石膏在浆液中的过饱和度、浆液的pH值、氧化空气用量、石膏晶体的颗粒形状和大小、石膏脱水设备的运行状态及参与反应控制过程的仪表的准确度等。 在石膏的生成过程中,如果工艺条件控制不好,往往会生成层状或针状晶体,尤其是针状晶体,形成的石膏颗粒小,粘性大,难以脱水,如CaSO3·1/2H2O晶体。 而理想的石膏晶体(CaSO4·2H2O)应是短柱状,比前者颗粒大,易于脱水。 所以,控制好吸收塔内化学反应条件和结晶条件,使之生成粗颗粒和短柱状的石膏晶体,同时调整好系统设备的运行状态是石膏正常脱水的保证。 1号机组FGD密度计显示值与实验室分析值偏差较大。 另外,检查运行记录,发现由于废水旋流频繁堵塞,废水处理系统长时间处于停运消缺状态。 2003年7~12月2号机组FGD 典型化学监测分析数据见表1。 皮带机滤水收集箱真空表计直观地反映了皮带机的真空,真空皮带机的真空与石膏含水率呈有规律的变化,皮带机真空升高,反应出石膏含水率增大。 石膏含水率与皮带机真空和浆液含固率的相关数据见表2。 若要达到一定的固液分离效果,必须使真空升高。

因此,为保证塔内化学反应的正常进行,运行中从浆液中排出一定量废水是非常重要的。 表1统计数据表明,7~10月吸收塔内Cl-浓度一直保持在11000mg/L以上,时达到了17760mg/L;观察石膏滤饼的颜色,发现表面呈深褐色,手感发粘,且很快会析出水份。 检查运行记录发现,由于废水处理系统管路频繁堵塞及石灰乳系统设备故障率高,投运率下降。 废水排放量减少,导致了吸收塔浆液中Cl-浓度的升高及杂质含量的增加。

浆液中Cl-浓度及杂质含量升高改变了浆液的理化性质,影响了塔内化学反应的正常进行和石膏的结晶体的长大,同时杂质夹杂在石膏结晶之间,堵塞了游离水在结晶之间的通道,使石膏脱水变得困难。 石膏饼分层成份及水分分析见表3,石膏中的水分和杂质主要集中在上层石膏中。 增大废水排放量后,化验室监测Cl-浓度呈逐渐下降的趋势,石膏饼表面的颜色也由深褐色变为白色。 工艺设计中在石膏排出泵出口管道上安装石膏浆液密度表,运行中根据该密度值的高低来自动控制石膏浆液的排放,即密度值低于设定值时,石膏旋流分离器双向分配器转换到吸收塔,也是不排放石膏。 一旦密度超过设定的值,将开始排放石膏。 石膏浆液密度设定值根据反应产物—石膏形成和结晶情况来确定,一般要求是形成大颗粒易脱水的石膏晶体,运行过程中根据浆液性质的不同,设定值有所不同,一般控制在1090~1100之间,固体含量在12%左右。 吸收塔内浆液密度设定值与石膏含水率关系见表4。 石膏旋流器承担着石膏浆液的浓缩和分离作用。 石膏旋流器的溢流含固量一般控制在1%~3%(质量含量)左右,固体颗粒细小,主要为未完全反应的吸收剂、石膏小结晶等,前者继续参加反应,后者作为浆池中结晶长大的晶核,影响着下一阶段石膏大晶体的形成。 旋流的底流含固量一般在45%~50%(质量含量)左右,固体颗粒主要为粗大的石膏结晶,真空皮带脱水机的目的是要脱除这些大结晶颗粒之间的游离水。

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