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振动筛设计开题报告,含开题报告

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煤炭加工而言,筛分技术和分选技术处于同等重要的地位。

我国生产的原煤一半以上是动力用煤,不同用户对动力用煤的粒度要求是不一样的,尤其是化工,发电等部门,对煤炭粒度要求很严格,如果超过规定限度,不但影响这些部门的正常生产,还会造成不小的浪费。 总之,将原煤筛选成多种粒度的产品,对路供应给各类客户,对合理利用煤炭资源是十分必要的。 目前的各种选煤方法和分选设备往往都受到粒度的限制。 不同的选煤方法都有一定的入料限度,过粗的大块不能分选,而粒度过细也很难回收。 在选煤厂主要是将原煤分成块煤和末煤两种粒级,分别进行跳汰选煤和重介选煤。 重介选煤对入料中的煤泥含量很敏感,它直接影响到介质系统的正常工作和重介分选的效果。 通过分选去除细泥,减少煤泥对介质系统的污染,以及高灰细泥对精煤产品的污染;也可使跳汰机洗水粘度降低,有利于细粒煤的分选,从而提高分选效果。 〖资料来源:56DOC.COM 毕业设计(论文)网〗 二、 国内外研究概况及发展趋势1. 国外研究现状国外从16 世纪开始筛分机械的研究与生产,在18 世纪欧洲工业革命时期,筛分机械得到迅速发展,到本世纪,筛分机械发展到一个较高水平。 德国申克公司可提供260 多种筛分设备,STK 公司生产的筛分设备系列品种较全,技术水平较高,KHD公司生产200多种筛分设备,通用化程度较高,KUP 公司和海因勒曼公司都研制了双倾角的筛分设备。 美国RNO公司新研制DF11 型双频率筛,采用了不同速度的激振器。 DRK公司研制成三路分配器给料,一台高速电机驱动。 日本东海株式会社和RXR 公司等合作研制了垂直料流筛,把旋转运动和旋回运动结合起来,对细料一次分级特别有效。 英国为解决从湿原煤中筛出细粒末煤,研制成功旋流概率筛。 前苏联研制了一种多用途兼有共振筛和直线振动筛优点的自同步直线振动筛。 筛分设备在国外的发展已有300多年的历史,在此之前,物料的筛分主要采用人力筛分,动力筛分最早也是摇动筛。 大约100多年前出现了惯性筛,最早的惯性筛是采用柴油机带动的,主要用于物料的分级作业。 比较完善的振动惯性筛出现在19世纪初,主要是用于分级的圆振动筛(单轴振动筛),随着选煤、选矿业的发展用于脱水的直线振动筛(双轴振动筛)逐渐发展起来。

〖资料来源:56DOC.COM 毕业设计(论文)网〗 单轴振动筛的发展经历了简单惯性式向自定中心式的发展过程。

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直线振动筛经历了箱式振动器到双电机拖动的筒式振动器(自同步技术),目前为箱式振动器与侧帮式偏心块单元体振动器(自同步技术)的并存时代。 现在振动筛轴承普遍采用了振动设备专用轴承,筛框的主要联接件采用了虎克铆钉或高强螺栓,筛面采用了不锈钢筛面、聚鞍脂筛面等。 筛框结构逐渐趋于合理,筛框受力设计上逐步由静态动力设计向以模态分析为基础的现代动态设计阶段发展。 在振动筛的制造方面,主要焊接结构件均采用了去应力和喷丸处理,对筛框的形状误差、主要构件的形位公差、粗糙度控制等方面的要求越来越严。

虽然筛分机的结构形式在发展过程中出现了许多种新型结构及筛分方法,但通过实践证明,许多看似理想的结构型式被无情淘汰。 因此,国际上一些筛分机制造厂家生产的振动筛结构形式逐渐趋于近似,机型趋于稳定,人们已不在追求新、奇结构型式,而把追求筛分机的可靠性指标放在首位,因此筛分机寿命普遍提高,正常使用寿命普遍达到5年以上。 振动筛噪声指标是影响工人身体健康的一个主要指标。 过去箱式振动器由于采用齿轮传动,噪声通常达到90分贝以上,后来逐渐采用了自同步技术,噪声由原来的90多分贝下降到85分贝左右。

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但自同步技术存在抛射角不稳定,工作频率不能有效调整等因素,使得箱式振动器的振动筛不但没有被淘汰,甚至通过不断改进结构形式,提高齿轮加工精度,改善齿面啮合状态等方法,而重新发展起来,噪声也从过去的90多分贝下降至85分贝左右。

2.初步开发阶段:从20世纪60年代,我国技术人员在引进国外振动筛的基础上,研究开发了类似50年代进口的产品,如SZZ、SSZ圆、直线振动筛(单、双轴振动筛)系列。

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3.研究设计阶段:20世纪70年代,我国技术人员对选煤厂仍在使用的进口设备进行了系统的调查研究,分析论证,并独立研制出了单轴,双轴系列振动筛,如DD、ZD、DS、ZS系列圆、直线振动筛(单、双轴振动筛),并在选煤厂广泛使用,规格12。 4.新产品开发与引进技术阶段:20世纪80年代,我国振动筛发展进入了一个全新时期,相继开发的新型振动筛有ZD型等厚筛、旋转概率筛和概率筛等新品种。 同时,原鞍山矿山机械厂引进了美国RS公司的圆振动与直线振动筛系列产品,面积14.4m2,基本满足了中小型选煤厂的生产需要,并在国内大量推广应用,唐山煤科院参考德国KHD公司技术,研制开发了ZK、YK系列振动筛。

85年左右,洛阳矿山机械厂也引进了日本神户制钢的技术开始生产大型筛。 为此,原煤炭部把 大型直线振动筛的可靠性研究 列入国家 九五 科研攻关项目。

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原平顶山选煤设计院承担了该项目,并首次研究成功2ZKP3660型大型直线振动筛,并于2000年投入使用,可靠性指标达到了引进产品的水平。 目前该系列产品已在国内大量推广,将逐步替代进口产品。 目前品种型号繁多,绝大部分中小型产品基本能满足了用户要求,大型产品技术已趋于成熟,尚需在振动筛制造方面更进一步提高。 相信在不远的将来,振动筛大量进口的局面将结束。

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目前我国各种选煤厂使用的设备中,振动筛是问题较多、维修量较大的设备之一。

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